当前位置:
一、项目概况:
每年2-4月,矿井涌出水中煤泥激增,传统刮吸泥机陷入淤泥无法运行,板框压滤机“无泥可压”,严重影响煤矿连续生产 项目概况: 煤泥废水处理站共有4台刮吸泥机,2套板框压滤机及附属提升设备,刮吸泥池规格37.5*7.5*5.5m。 每年 2、3、4月份会有高SS冲击性污水进入预沉池,造成: (1)预沉池产泥量远大于压滤机处理量,此时煤泥在池内累积; (2)刮泥机排泥装置卡滞于沉淀泥层中无法正常吸泥排泥; (3)在板框压滤机下一周期压泥时无泥可压,严重影响生产活动的正常进行。 | ![]() | ||||
二、设计工艺:
项目整改分析及改造方案:

刮吸泥机卡滞状态说明图 刮吸泥机改进效果图
核心亮点:可升降智能刮臂
自适应起伏:采用电动万向节升降装置,刮臂实时贴合淤泥表层,告别卡滞。
智能感知:通过刮臂倾斜角度,实时反馈池内淤积状态。
安全防护:内置过电流、过扭保护,异常即报警,保障运行安全。
(1)智能自适应刮吸泥系统 核心功能:加装“电动自控万向节升降装置”,使刮臂可根据池底淤泥堆积量,实时自动调整角度与高度,确保刮板始终紧贴起伏不定的淤泥表层。 解决痛点:从根源上避免淤泥在刮臂底部包裹沉积,杜绝因卡滞导致设备倾斜/停机的风险。 | (2)多重安全防护与预警 运行保护:行走电机设有过电流停机保护,万向节升降装置设有过扭保护。 智能预警:当保护触发时,系统立即启动声光告警,提醒运维人员及时干预,保障安全。 | (3)排泥能力全面增强 泵组扩容:在原有基础上新增两台排泥泵,排泥能力提升一倍,应对高负荷排泥需求。 管道升级:扩大排泥管道口径,提高排泥流速与效率,缓解池内淤积。 |
![]() | ![]() | ![]() |
▲ 改造前现场照片 |
三、项目实施效果:
整改项目于2025.12.26竣工验收,效果特出,现基于已往和目前的运行情况作对比分析如下:
| | |
▲ 改造后现场照片 刮臂中间留有活接,淤泥卡滞时刮臂下部能随淤泥的高低不平而起伏,完美解决了卡滞引起的脱轨事故 | ||
| ![]() | ![]() | ![]() |
▲ 改造后刮泥效果,刮臂随泥面起伏,排泥流畅 全流程协同设计,提升系统效率 | |||
四、项目建设过程:
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |